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玻璃纖維浸潤劑配制控制系統的設計

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-06-23  來源:www.jumpfitnessnow.com  瀏覽次數:26
1 前言

       我國自動化技術起步于2 0世紀中期,在近幾十年里,有了快速發展,但是與發達的工業化國家相比,普及率仍然不是很高。在化工、醫藥、食品等行業中,幾種物料的合成、混合及反應是很常見的工序,隨著計算機技術的普及和發展,自動控制被廣泛應用,它可大大降低工人的勞動強度,減少操作誤差,嚴格按照操作標準執行,提高和保證了產品質量。四川省某玻璃纖維生產廠,在其玻璃纖維浸潤劑生產過程中,仍然是通過人工操作,模糊經驗值的判斷,從而使得浸潤劑的質量差別大,生產效率不高,并且工人工作的勞動強度大,工作條件艱苦,而且配制原料中還含有對人體有害的成分。鑒于以上原因,我們使用西門子PLC對其改造,設計完成該生產過程的自動化控制系統,取得滿意的效果。

2  浸潤劑配制工藝過程和技術要求

      配制過程是這樣的:首先按照不同的配方定量的往反應釜中加入配制原料。再往反應釜中通蒸汽。當加熱到某一溫度以后,啟動攪拌機開始攪拌。當反應釜內溫度達到另一數值時,關閉蒸汽,聲光提示加入另一種原料,然后繼續蒸汽加熱至另一特定溫度,開始加水過程(往反應釜內添加某溫度的熱水,加水存在時間間隔和次數,每次加水的質量不定)。在攪拌過程中,判斷轉向點,當轉向點來臨往反應釜內加熱水量有所變化,轉向點過后往反映釜內加大量熱水達到應一定高度,停止加水,再多攪拌幾分鐘,整個系統全部停止,配制完畢。

      浸潤劑配制過程中,溫度控制是整個過程中的重點,反應釜中的溫度控制直接決定著浸潤劑的質量,不同階段對應不同的溫度曲線,并且在一定的范圍內進行波動。往反應釜中所加熱水的溫度也要與釜內的溫度相對應,以便提高浸潤劑的質量。反應釜采用夾層通蒸汽加熱方式,其升溫過程受到蒸汽壓力,外界環境溫度等諸多因素的影響,而且溫度變送器采集到的溫度存在著一定的滯后特性。

資料下載:   玻璃纖維浸潤劑配制控制系統的設計.pdf
 
 
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